Thesis VALIDACIÓN DE PROCESO DE FABRICACIÓN Y ENVASADO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARENTERALES
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Date
2016
Authors
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Program
Campus
Universidad Técnica Federico Santa María UTFSM. Casa Central Valparaíso
Abstract
Los procesos CIP hoy en día, son de gran importancia para la industria farmacéutica y
también para los organismos que regulan a los laboratorios, por lo que Fresenius Kabi
Chile tuvo la necesidad de realizar la validación de sus procesos de limpieza para
asegurar la calidad de sus procesos productivos. Debido a esto se realizó un diseño y un
plan de validación de limpieza, basado en las condiciones de cada proceso, y para todas
las líneas de producción de planta plástico, siguiendo los lineamientos de los estándares
normativos, y corporativos, para realizar una validación de limpieza adecuada y capaz
de mostrar la eficacia del proceso acorde a los estándares necesitados.
El diseño de la validación de proceso, se inició con la caracterización de variables de
cada línea productiva, determinando parámetros operacionales, como presión en la
línea de lavado, secuencias de lavado, volúmenes de agua utilizados, temperatura de
agua de lavado, como también condiciones productivas (producto peor caso por línea,
tiempo de limpieza, tiempo de espera de estado limpio y tiempo de espera de estado
sucio, despiche de filtros). Para luego poder diseñar en base a los requerimientos
normativos, los diferentes tipos de muestreos y los criterios de aceptación en cuanto a
residuos, y carga microbiológica aceptable. En este caso particular, sólo se detalla la
validación completa de la primera línea productiva validada, la cual corresponde a la
línea de la máquina de envasado BFS 036.
La metodología se realizó principalmente en base a muestreos, una vez finalizado el
proceso de limpieza y los tiempos de espera de estado limpio y sucio (según se detalla
en la metodología), por medio de aguas de enjuague, y muestreo de superficie por
medio de técnicas de hisopado, realizando tomas muestras para determinación de
trazas y para recuento de microorganismos, a lo largo de toda la línea de producción, la
cual fue segmentada para el caso de los análisis en: reactor, línea de transferencia entre
reactor y balance, balance, línea de transferencia entre balance y máquina, y finalmente
la máquina de envasado. Una vez analizadas las muestras, fue posible conocer el estado
final de cada equipo y así poder comprobar la eficacia del proceso de lavado, y los
parámetros a la cual fue comprobada dicha eficacia, para así establecer parámetros con
los cuales se pudiera obtener de forma repetitiva, el proceso en el tiempo.
Los resultados obtenidos, fueron positivos para todas las muestras realizadas, ya que de
todas las muestras para aguas de enjuague analizadas para residuos, todas cumplieron
las especificaciones de ser menores a 9,82; 139,37 y 136, 05 [ppm] para reactor y su
línea, balance y su línea, y para la máquina de envasado respectivamente, mientras que
para las muestras microbiológicas todas las muestras tuvieron resultados de <1 UFC. Por lo tanto en base a todos los resultados obtenidos, se concluye que el proceso
validado (tres lotes consecutivos) cumple con todos los requisitos mínimos, para
considerarse una eficaz remoción de todos los contaminantes, según los lineamientos
corporativos y normativos, por lo tanto se da por validado el sistema correspondiente a
la línea productiva BFS 036. A modo de recomendación del proceso, se propone una
mejor estandarización y/o parametrización del proceso, para aumentar las condiciones
de repetitividad del proceso, y un estudio de mejora del control del lazo de agua WFI,
para el lavado de la máquina y así acotar la variabilidad del tiempo, como también el
control de la presión de lavado.
Description
Catalogado desde la versión PDF de la tesis.
Keywords
PROCESO DE FABRICACION, ENVASADO FARMACEUTICO, ESTANDARIZACION